茹海是茂名石化煉油分部技術質量處負責催化裝置的科員。常年的工作習慣,養(yǎng)成了茹海不善言語卻勤于思考的特性。作為技術人員,最大的收獲就是幫助車間解決疑難問題,確保裝置的安全運行?!拔液芟硎苣欠N山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村的滿足感。”茹海說。近日,茹海又一次享受了這一過程,他憑著高度責任心和執(zhí)著的求實精神,成功揪出了隱藏很深的“大隱患”,為裝置的安全運行掃清了一顆“定時炸彈”。由于出色表現(xiàn),他近日獲得了分部經理送出的一個5000元大紅包獎勵。
原來,自6月上旬以來,三催化裝置的干氣出裝置流量持續(xù)出現(xiàn)異常,有時更一度高至8500~9000m3/h,高出干氣出裝置正常流量5500~6500m3/h。“干氣流量為何不明原因升高?幕后推手是什么?”這一異常引起了茹海的高度關注,他決心一查到底,馬上會同聯(lián)合一車間積極查找原因。一場“警察與嫌犯”的較量正式拉開帷幕。
第一回合就是調整參數。從6月底開始,茹海與車間技術人員一起開始調整操作參數,先降低反應溫度,由530℃逐漸降低至 525℃;同時調整原料性質,并進行催化劑置換,提高催化劑活性。經過第一回合操作調整,茹海發(fā)現(xiàn)干氣量并無明顯下降,“這就排除了因操作參數變化造成干氣量增加的可能性?!比愫E袛?。
第二個回合排查裝置流程又馬不停蹄進行。7月中下旬,經過一個上午的排查,茹海冒著近40度的高溫酷暑把裝置的反再系統(tǒng)流程仔仔細細排查了好幾遍,依舊一無所獲?!翱梢耘懦蛄鞒袒ジZ造成干氣量增加的可能性。”盡管連續(xù)兩個回合毫無收獲,但茹海絲毫沒有氣餒。
緊接著,第三回合干氣組分排查又開始。茹海與車間技術人員加強與質檢中心人員的緊密聯(lián)系,不斷加大干氣組分分析頻率。通過分析結果,茹海驚訝地發(fā)現(xiàn),裝置干氣的組成變化非常明顯。其中一組數據顯示,當時干氣中的CO、CO2、O2、N2等非烴含量明顯上升,分別達到了3.81%、7.14%、1.16%、35.04%(均為體積百分比),而正常狀態(tài)下的O2與N2含量絕不可能這么高。特別N2含量一般情況下不應該超過10%(體積比)?!翱隙ㄊ怯写罅靠諝膺M入到了裝置反應再生系統(tǒng)!造成這種情況只有一種可能,就是待生立管內漏!”茹海深知,如果不及時確定“元兇”并做好特護調整,漏點繼續(xù)加大的話一定會嚴重影響裝置的安全生產,甚至引發(fā)爆炸事故。
憑借豐富經驗和一步步地檢查排除,茹海初步判斷為待生立管內漏。他立即將情況向車間和分部領導匯報。為了確定這種推論的唯一性,茹海再次確認干氣組成數據的準確性,立即增加干氣采樣分析,并由他和車間工藝管理人員親自采樣。最終,分析結果證實了干氣中非烴組分含量明顯上升的準確性。
理論要用實踐檢驗。從7月20日開始,三催化裝置開始降低一再、沉降器壓差,經過兩天降壓,至22日一再、沉降器壓差由原來的48kPa降低至40kPa,果然降壓后干氣出裝置流量出現(xiàn)明顯下降,最終證實了確系待生立管內漏所致。車間根據茹海的結論,立即制定了相應的特護操作預案,按照預案調整后,干氣出裝置流量終于由8286m3/h成功降低至5915m3/h,基本恢復到了原來的正常范圍。
“不放過任何一個疑問,有問題就要一查到底?!边@就是茹海的最大特點——“言必行、行必果”。(劉麗婷)