進入“三伏”后,李慶男被曬得黑黢黢的,但他還是成天往現(xiàn)場跑。作為普光分公司天然氣凈化廠凈化二車間見習副主任,在第五聯(lián)合裝置檢維修期間,他負責安全管理和現(xiàn)場標準化管理工作。7月29日,他又頂著烈日,在裝置檢維修現(xiàn)場忙碌了一天。
生產(chǎn)一線哪里有問題,哪里就有李慶男的身影。善于發(fā)現(xiàn)問題,更善于破解問題,是李慶男的可貴之處。在普光氣田工作的6年時間里,他破解了20多項生產(chǎn)運行難題,被評為第二十二屆“中原油田十大杰出青年”、中原油田“優(yōu)秀人才”。
李慶男從小就對機器、設備格外感興趣。走進亞洲最大高含硫天然氣凈化廠——普光天然氣凈化廠后,他對這座“鋼鐵森林”充滿好奇。裝置檢維修時,他全身心投入。“裝置檢維修時,它就像被拆開,最后又組合在一起。”李慶男說,“這就像玩魔方,使我感到充滿魅力。”帶著濃厚的興趣,從裝置第一輪檢維修開始,李慶男就全程參與這項工作,堪稱“檢修達人”。
2012年10月,凈化二車間所管理的聯(lián)合裝置迎來首次檢維修。退液是工藝準備階段的關鍵工序,其進度直接影響整套聯(lián)合裝置檢維修計劃的運行。面對檢維修方案,李慶男琢磨:能不能進一步優(yōu)化退液工序,縮短檢維修時間?他一遍遍跑現(xiàn)場,畫草圖,腦海像放電影一樣,反復思考退液工序。最后,結合自己對工藝流程的認知,他提出,采用密閉排液方式,將胺液排入地下罐,再用胺液回收泵將胺液壓入罐區(qū)。這種方法采用后,不僅提高了安全系數(shù),而且提高了工作效率,每個系列裝置的退液時間縮短了半天。
善“破題”者,必有勇有謀。李慶男是十足的“理工男”,對數(shù)據(jù)有濃厚的興趣,善于從紛繁復雜的表象中摸索到規(guī)律。廠一、二級硫冷凝器曾頻繁發(fā)生內漏,導致硫黃進入換熱器,內漏嚴重時,裝置就像發(fā)生腸梗阻,需要停工清理換熱器,費時費力。然而,內漏的初始階段很難被發(fā)現(xiàn)。怎樣才能及早發(fā)現(xiàn)硫冷凝器的內漏呢?李慶男利用工余時間,到中控室觀察了一個月的DCS畫面記錄,又查閱了聯(lián)合裝置三個月的運行報表,還參考了其他硫黃廠的換熱器運行資料。從海量的數(shù)據(jù)中,他發(fā)現(xiàn),通過換熱器出口溫度、硫封情況、爐頭壓力三個數(shù)據(jù)的波動,可以判斷裝置是否發(fā)生了內漏。不久,李慶男發(fā)現(xiàn)裝置的這三個數(shù)據(jù)波動較大,提議馬上停工檢修。當時,車間主任沒有把握,普光分公司設備管理部人員也不敢拍板。李慶男著急地說:“如果沒有發(fā)生內漏,就把我的技術干部撤了!”在他的堅持下,車間人員檢查裝置,發(fā)現(xiàn)的確有微漏點。由于發(fā)現(xiàn)及時,損失降到了最低。隨后,這一做法被推廣開。
因為喜歡所從事的工作,李慶男見不得裝置受損害、生產(chǎn)受影響。今年春節(jié)期間,普光地區(qū)遭遇罕見的冰凍災害,最低氣溫接近零下10攝氏度。一天晚上,第二聯(lián)合裝置E107水解反應器預熱器壓力表發(fā)生凍堵,引起裝置停機。第二天一大早,車間開會研究解決辦法。李慶男急中生智,提出更換介質,用從脫水系統(tǒng)取樣回收的三甘醇替代水。由于三甘醇凝點低,有效解決了裝置的凍堵問題。這一做法很快被推廣到其他車間,進一步完善了裝置安全生產(chǎn)應急預案。
(中原石油報)