“抓設備管理就是要防患于未然。”這是楊銘燊的座右銘。楊銘燊是茂名石化煉油分部聯合五車間的設備主任,雖然是年輕的85后,但思維縝密,經驗豐富,他總是說,設備管理人員,最怕的就是被當成救火員,凡事要從源頭找原因,將隱患消滅于萌芽。
今年7月底8月初,停工近半年的1號S-Zorb裝置按計劃檢修,為開工做準備。1號S-Zorb裝置在停工待料前,已連續運行800多天,設備問題較多。“這次檢修正是給裝置做一次健康體檢治療的好機會。” 楊銘燊對車間設備管理人員說。
加裝盲板是檢修的第一道難關。1號S-Zorb裝置單單接觸硫化氫的盲板就多達60多塊,如何抓好盲板管理成了擺在楊銘燊面前的第一道難題。他經過思考,對1號S-Zorb裝置大修建立了大修盲板清單,對所有需要加裝盲板全部實施標準化管理。
7月底,在1號Szorb裝置檢修現場,即將加裝的盲板被精心穿上的多彩“華服”,讓施工人員一目了然。“紅色的是硫化氫盲板,黃色的表示需要動火處的盲板,其他盲板是白色的。”這是我們小楊主任的好點子,車間干部員工都對楊銘燊樹起了大拇指。
通過嚴格規范大修管理,加強工藝、安全、設備專業的現場核對,對加裝盲板實施三級簽名確認。為防止盲板出現錯加、漏加,車間還對裝置盲板實行專項管理,強化盲板的動態跟蹤監督,按不同分類要求,用不同顏色油漆對盲板法蘭進行分類標記。通過強化盲板管理,車間本次1號Szorb裝置100多塊盲板,特別是接觸H2S的盲板60多塊盲板,實現了100%安全作業。
楊銘燊憑借在現場多年“摸爬滾打”積累的豐富經驗,練就了一雙“火眼金睛”。“心無雜念,高度警覺”是他工作狀態的最真實寫照。在1號SZorb裝置修檢查過程中,楊銘燊不放過任何一個細節和可疑問題,讓許多細微的隱患無處遁形。
8月下旬,裝置檢修進入末期。正當大家都以為可以松口氣的時候,楊銘燊通過查詢中石化兄弟企業同類裝置開工情況時,發現有兄弟企業同類裝置在開工前,由于為及時發現反應器內有結焦,導致裝置無法正常開車。“必須將這個攔路虎清除掉!”“我們是開工沒幾年的新裝置,有必要一定要檢查嗎?應該不會有結焦吧。”有人認為楊銘燊似乎緊張過渡。的確,如果拆開檢查沒有問題,肯定會影響檢修進度。
“即使沒問題也要檢查,必須把問題解決在開工前!”楊銘燊的想法得到了分部和車間領導的支持。在領導的支持下,楊銘燊帶領裝置技術骨干,深入對1號S-Zorb裝置檢修開工前各系統管線設備進行結焦專項排查,他們冒著近40℃的高溫,忍受著設備容器內的惡劣環境,細心地檢查,不放過任何一處可疑點。果然,在第二天中午,楊銘燊發現裝置原料油換熱器出口至反應器入口管,包括加熱爐段的部分管線內有結焦,他第一時間聯系人員進行高壓水及專門清焦處理,并在最短時間內全部處理完畢。與此同時,他還積極帶領車間設備人員對1號S-ZORB裝置進行腐蝕排查,及時發現裝置吸附管線段的7個腐蝕點,為1號S-Zorb裝置大修順利開工掃清了大攔路虎。
在整個大修中,楊銘燊帶領設備骨干先后完成了10多項急難險任務,為大修和開工掃清了障礙。9月20日,1號S-Zorb裝置檢修后實現一次安全開車成功。最近,楊銘燊也憑借出色的工作業績被評為煉油分部9月份最負責任員工。
(茂名石化 劉麗婷)