11月30日12時,武漢乙烯動力分部熱電聯產裝置1號爐空預器檢修現場,趁著檢修人員1個小時午休的閑暇,分部工藝員沈祥武拉著監護人員進入空預器檢修現場查看起來。只見他身著連體服,手電筒不時在空預器底部游走,偶爾眉宇間擰出了個大大的“川”字。
“小武,干嗎呢?”
“這臺空預器底部腐蝕厲害,我想看看主要集中在哪些部位,想想今后運行過程中風量和排煙溫度該如何優化和調整操作更合適。”他麻溜兒地答道,又轉到空預器另一邊查看去了。
在檢修現場,每臺設備檢修都少不了沈祥武的身影。1號爐分離器清垢現場,沈祥武常常跑去轉悠,為的是了解分離器掛壁的灰垢主要集中在哪些位置,便于掌握今后分離器溫度的調整與參數判斷。1號爐爐膛內爐管測厚與更換,沈祥武也要斜插“一杠子”,了解爐膛內水冷壁管管壁的厚薄,分析管壁減薄的原因,找出今后工藝調整操作的方向。
“認真做好每一項工作,是我的責任。”沈祥武一臉認真地說。“這次1號爐檢修,壓力最大的不是設備專業,而是工藝專業。”
冬季產汽量需求增大與天然氣需要限量的雙重壓力,讓事故情況下的蒸汽管網極易形成缺口。面對這種情況,沈祥武看在眼里急在心里。為保證在1號爐檢修期間2、3號爐的正常運行,沈祥武針對2、3爐的實際情況,專門制定了2、3號爐運行周期特護方案,確保檢修期間安全運行。
作為工藝員,沈祥武平時淡定自若,但在生產波動期間,卻是十足的“拼命三郎”,生產上有急難險重任務總是沖鋒在前。
12月1日,脫硫系統石膏出現含水量大不合格的現象。為盡快解決這一問題,沈祥武連續四天加班到半夜,撲在現場查找石膏含水量大的原因。通過不斷的檢查、對比、分析,沈祥武發現是由于石膏真空皮帶脫水機皮帶老化、石膏旋流器旋流子磨損、真空槽堵塞等多重原因造成石膏含水量大。
在他的建議下,設備及時完成了更新和清堵,終于解決了石膏含水量大的問題,而此時本該休息的周末已過去了一大半,這對沈祥武而言已習以為常。
作為一名工藝員,為能及時處理生產中出現的各類問題,保證安全生產,沈祥武一直堅定地念叨著自己的“設備經”,并且會樂此不疲地一直念叨下去。
(武漢石化 劉榮艷 王奇)