竇豆 謝峰
????9月18日,中秋節(jié)后上班第一天,金陵石化技術質(zhì)量處處長衛(wèi)建軍打開手機,點擊質(zhì)量管理信息系統(tǒng)中的“白油”,其產(chǎn)品質(zhì)量指標一覽無余。這是該公司利用現(xiàn)代技術實施質(zhì)量管控的一個鏡頭。
????近年來,金陵石化質(zhì)量管理體系引入現(xiàn)代科技和信息化技術,同時強化質(zhì)量管理人員的技術技能素質(zhì),質(zhì)量管控持續(xù)精細化,連續(xù)10多年保持出廠產(chǎn)品質(zhì)量百分百合格。
????新技術,讓質(zhì)量管控布下“天羅地網(wǎng)”
????“10多年前,遇到質(zhì)量問題,騎個車到化驗室跑來跑去;前幾年,查詢油品分析數(shù)據(jù)只能靠通訊,電話打個不停?!?干了20多年生產(chǎn)調(diào)度的時景龍感慨,“現(xiàn)在實驗室信息管理系統(tǒng)的分析數(shù)據(jù)實時上傳,指揮生產(chǎn)、解決問題方便多了!”
????該公司從2002年開始,實施企業(yè)實驗室信息化管理,逐步用計算機網(wǎng)絡將所有分析結果連接起來,建立完善的質(zhì)量保證體系,實現(xiàn)檢驗數(shù)據(jù)網(wǎng)絡化共享,讓生產(chǎn)指揮、質(zhì)量檢查、技術管理等崗位人員,隨時通過系統(tǒng)終端查詢餾出口、半成品和成品的分析數(shù)據(jù),根據(jù)實際情況調(diào)整生產(chǎn)操作,及時解決生產(chǎn)問題,大大提升了質(zhì)量管理的效率。
????該公司開發(fā)的實驗室信息管理系統(tǒng)集成了所有質(zhì)量數(shù)據(jù),通過系統(tǒng)及時準確地傳遞到生產(chǎn)操作現(xiàn)場,不合格信息可以同步發(fā)到管理人員的手機,為快速處置質(zhì)量問題贏得了時間。這個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同時自動與ERP管理信息系統(tǒng)聯(lián)動,企業(yè)管理需要的數(shù)據(jù)可以直接采用,比如質(zhì)量指標中的油品密度,就自動成為計算出廠量的參數(shù),自動形成產(chǎn)品出廠的數(shù)量,方便了統(tǒng)計和經(jīng)濟核算。
????該公司質(zhì)量管理科科長欒郭宏告訴記者:“為了促進質(zhì)量管理信息的上傳下達,我們組建了一個質(zhì)量管理微信群,管理人員可以交流管理經(jīng)驗,熟悉產(chǎn)品技術信息,也方便布置工作,就相關問題及時提醒。”
????好設備,讓質(zhì)量管控變得“高大上”
????“過去采樣,要爬上10多米高的油罐,采個樣往往要半個多小時,還存在登高作業(yè)的安全隱患?!痹摴居推穬\部罐區(qū),分析工袁勇指著自動采樣器,贊不絕口地說,“如今,利用自動采樣器5分鐘就完成采樣,不用登罐,而且樣品的代表性得到了保證,檢測精度也高多了。”
????該公司逐步淘汰分析精度差的手動分析儀器,添置先進的自動分析儀,而推進分析儀器自動化也有效消除了人工分析的誤差,實驗室的儀器自動化率從30%逐步提升到85%。技術人員按照不同型號儀器的使用手冊,定期維護保養(yǎng)、校驗精度,消除了系統(tǒng)誤差,確保了分析數(shù)據(jù)準確無誤。
????針對油罐以及特殊位置的采樣需要,該公司不惜巨資購置了一批批自動采樣器。尤其是在罐區(qū)每年安裝達10多臺,目前已經(jīng)有140多臺油罐配上了這樣“高大上”的設備,罐區(qū)采樣自動化率提升到65%;還有,煤炭的采樣逐步實現(xiàn)自動化,自動采樣器投用率也從60%提升到95%以上。
????自動采樣器除了使用便利、省時省力,還可以減少人工采樣的誤差,提高了檢測的效率和精度,更重要的是消除了采樣人員登高作業(yè)的安全隱患。該公司室外的自動采樣器得到了質(zhì)檢中心設備管理人員的精心呵護,他們定期巡檢,認真維護保養(yǎng),自動采樣器的完好率始終保持在94%以上,大大減輕了職工的勞動強度,提高了工作效率。
????質(zhì)量管控離不開精確的分析數(shù)據(jù),而數(shù)據(jù)的精準離不開分析儀器的優(yōu)良。該公司目前購置了260多臺油品分析儀器,基本上實現(xiàn)了技術先進、性能優(yōu)良、檢測高精度,其中進口儀器達240多臺,固定資產(chǎn)價值4000萬元以上。
????“為了控制原輔材料的質(zhì)量,我們采用硫氮一體分析儀、激光粒度儀、微反活性指數(shù)測定儀等設備,質(zhì)量精度明顯提高。”該公司技術質(zhì)量處副處長陳剛告訴記者,“為了檢測微量金屬元素,控制出廠產(chǎn)品的硅含量,我們購置了等離子發(fā)射光譜分析儀器,硅含量被有效控制在1ppm以下?!?/p>
????高標準,讓質(zhì)量管控“結結實實”
????9月18日10:00,金陵石化加氫裂化裝置操作室,主操金道龍發(fā)現(xiàn)常渣硫含量達0.48%,質(zhì)量指標已經(jīng)接近工藝卡片最高限,他馬上實施調(diào)整措施。他說:“我們給后一工序催化的原料質(zhì)量指標,必須與質(zhì)量控制指標吻合,否則按照標準差考核扣獎。”
????這是該公司全流程把控質(zhì)量的一個鏡頭,正是這樣的高標準和職工的高素質(zhì),才讓產(chǎn)品質(zhì)量一直保持合格。
????該公司按照“一切工作有標準、一切按標準工作”的指導思想,設置了質(zhì)量管理流程每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量標準,要求按“人、機、料、法、環(huán)、測、抽、樣”等管理要素一一核查,并且嚴格按照標準實施責任考核;同時,該公司持久的質(zhì)量教育讓職工心中構筑起“質(zhì)量就是生命”的堡壘,“每一滴油都是承諾”得到自覺履行;還有,該公司14個方面的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度,從原料進廠到一次加工、二次加工,再到調(diào)和、檢驗、出廠,每一個環(huán)節(jié)都有制度規(guī)定,質(zhì)量管理實現(xiàn)了全覆蓋。
????多年來,該公司對質(zhì)量管理人員的培訓滾動了一輪又一輪,質(zhì)量管理制度、質(zhì)量管理要求、產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗規(guī)程等,通過培訓印在了生產(chǎn)指揮和一線操作人員的心坎,崗位操作規(guī)程、操作技能、應急處置等應知應會的崗位練兵,油品分析、化工分析和水質(zhì)分析技能的競賽,讓職工找到了自身技能的薄弱環(huán)節(jié),及時得以取長補短,理論和實際操作水平不斷提高。尤其是一線分析人員的針對性培訓常抓不懈,容量分析、色譜分析、電學分析、光學分析及油品理化性質(zhì)測定等實際操作訓練長年不斷。該公司實施了《星級化驗員管理規(guī)定》,所有分析工達到“星級化驗員”標準才能上崗,而且,技術人員每天查閱化驗員的檢測數(shù)據(jù),確保符合標準;同時抽查化驗員對應的分析項目,驗證分析人員的操作能力。一旦發(fā)現(xiàn)異常或者錯誤,及時糾正,并對不符合標準的化驗員,安排培訓,直至考核達到“星級”標準。
????“目前,公司質(zhì)檢中心362名職工中,高級工人員超過260人.中高級技術技能人員達60多人,職工素質(zhì)的提升減少了指標的人為誤差,保證了分析數(shù)據(jù)的準確性和及時性?!痹摴举|(zhì)檢中心主任金武告訴記者,“專業(yè)質(zhì)檢人員每天采集1200多個樣品,分析檢驗7300多個項目,每年報出分析數(shù)據(jù)達250多萬個?!?/p>