????中國石化新聞網(wǎng)訊(朱祖根 范建國)高橋石化儲運(yùn)二部采用改堵為疏的辦法,用了不到200元的成本,解決了長期困擾罐區(qū)安全生產(chǎn)的壓縮機(jī)氣封泄漏的老大難問題。
????罐區(qū)回收壓縮機(jī)投用至今已有15年,經(jīng)常發(fā)生故障。在丁二烯裝置開車期間,由于放空氣體中含有大量丁二烯成份,導(dǎo)致壓縮機(jī)氣缸的閥片上端聚積焦,造成氣封泄漏,壓縮機(jī)不能正常工作。運(yùn)保二分公司在去年耗費(fèi)了大量的人力物力,連續(xù)修了9次,均無法修復(fù)。公司HSE督查組到現(xiàn)場檢查,多次反映現(xiàn)場味道重,影響清潔生產(chǎn),浪費(fèi)了資源,對安全生產(chǎn)構(gòu)成重大威脅,要求該部解決這一安全隱患。
????儲運(yùn)二部成立后,班子成員非常重視此項(xiàng)工作,立即成立了清潔生產(chǎn)攻關(guān)小組,根據(jù)工藝條件和現(xiàn)場設(shè)備的實(shí)際情況,巧妙采用改堵為疏的辦法,在一級、二級缸的敞口視窗處加裝四塊鐵板,利用視窗上方的兩個(gè)小孔,加裝導(dǎo)引管,與壓縮機(jī)進(jìn)口放空管線連通,將原先泄漏到大氣中的石油氣,通過連通管線回收至壓縮機(jī)進(jìn)口。壓縮機(jī)投用后,攻關(guān)小組在現(xiàn)場進(jìn)行易燃易爆氣體測爆,完全合格,徹底消除了隱患,回收了資源,達(dá)到了清潔生產(chǎn)的要求。