中國石油網消息(記者 謝文艷)截至7月1日,大慶石化化工運行二部合成氣裝置已連續運行315天,打破長周期運行紀錄。該裝置為國內首套以裂解焦油為原料的合成氣裝置,它的平穩運行保證了丁辛醇裝置的創效能力。目前,大慶石化每日生產丁醇產品233噸左右、辛醇產品385噸左右,日均創效140余萬元。
大慶石化積極固化“大平穩出大效益”的理念,全力抓好生產管控和設備保障,以精細生產操作保障裝置長周期運行,以細致嚴謹的管控措施支撐企業高質量發展。
合成氣裝置為丁辛醇裝置提供原料。為保證高效產品的高負荷穩定生產,大慶石化針對影響合成氣裝置長周期運行的關鍵因素——氣化爐燒嘴、原料焦油開展攻關,成效顯著。
工藝燒嘴Z-1201是氣化爐的核心設備,為氣化爐提供反應原料通道。為延長燒嘴的使用壽命,大慶石化成立技術攻關小組,在燒嘴運行過程中,及時跟進分析、研判數據,針對檢測情況及運行狀況召開專題會進行總結分析。同時,與制造廠家溝通,對舊燒嘴材質進行“升級”改造。技術人員控制調整參數范圍,加強日常巡檢與維護,及時發現和處理隱患問題。
針對原料油泵液壓油高溫易變質的問題,技術人員每天對原料油泵和工藝水泵進行測溫、測振,以便及時發現設備故障。入夏以來,氣缸出口溫度升高,管理人員編制了應對氣缸出口溫度高的應急預案,加強對循環水流量和壓力的特護檢查。
為延長工藝燒嘴在高溫、高壓及強烈腐蝕燒蝕工作環境下的使用壽命,大慶石化在燒嘴頭部表面噴涂超音速火焰碳航天耐高溫熱障材料。該材料可有效降低工藝燒嘴頭部材料的損壞速度。
在針對焦油的攻關過程中,乙烯一部加密輸轉聯合裝置區的焦油儲罐分析頻次,方便化工運行二部跟蹤了解焦油組分變化,及時對燒嘴各項參數進行調整。同時,加密對焦油收料罐的化驗分析頻次,根據分析結果及時作出調整。
乙烯二部科學調整輕、重燃料油采出配比,優化減黏塔操作,嚴格監控焦油產品冷卻器急冷水側閥門開度,每日進行一次采樣化驗分析,綜合判斷焦油黏度指標,確保產品質量合格率達到100%。
作為國內首套以裂解焦油為原料生產合成氣的裝置,在毫無可借鑒經驗的前提下,大慶石化從運行問題研判、產品原料把控、過程隱患排查3個方面,交出保證國產化燒嘴長周期運行的優異答卷。通過不懈努力,燒嘴的使用周期由最初的4個小時,逐步提升到目前的315天。目前,裝置生產運行平穩,長周期運行紀錄還在不斷被刷新。
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