本報(bào)記者 張松才 通訊員 黃 鸝 張學(xué)成
“采用高含硫天然氣集輸管線解堵技術(shù)以來,普光氣田今年已累計(jì)增產(chǎn)天然氣5300萬立方米。”7月31日,中原油田普光分公司生產(chǎn)管理部副經(jīng)理梁梅生說。
普光氣田地處川東北大巴山,集輸管線爬坡過溝,氣井產(chǎn)出水容易積存于管線低部形成堵塞,憋停上游的氣井。積液久存管線中,還會(huì)對管線造成腐蝕。
中原油田科研團(tuán)隊(duì)夜不安寢,千方百計(jì)探尋管線解堵之策。2021年,他們自主研發(fā)出高含硫天然氣集輸管線解堵技術(shù),截至7月底,普光氣田應(yīng)用該技術(shù)累計(jì)增產(chǎn)天然氣1.15億立方米。2023年,該技術(shù)獲中國石化技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。
普光氣田自2009年投產(chǎn)以來,一直保持高產(chǎn)態(tài)勢。隨著氣田持續(xù)深入開發(fā),氣井下面的邊水、底水逐漸增多,匯聚到井筒后伴隨天然氣出井,進(jìn)入集輸管線。
科研人員嘗試用附近氣井產(chǎn)出的天然氣吹掃積液。然而,吹掃一次,有效期只有短短12小時(shí),頻繁切換流程會(huì)造成管線壓力波動(dòng),影響氣井生產(chǎn)平穩(wěn)性。他們還采用通球作業(yè)為管線解堵。然而,通球作業(yè)時(shí),沿線氣井至少停產(chǎn)4小時(shí),每次通球后僅能維持2天通暢,無法根除積液。
積液解堵有沒有萬全之策?
“井中管柱使用的材質(zhì)和集輸支線的管材相同,既然被淹的井筒普遍可以用泡排法救活,能不能對支線也用泡排法試試?”該油田石油工程技術(shù)研究院提高采收率工程技術(shù)研究所所長徐海民說。
科研團(tuán)隊(duì)立刻在普光氣田分水嶺區(qū)塊集輸支線展開試驗(yàn)。2021年,該油田石油工程技術(shù)研究院腐蝕實(shí)驗(yàn)室科研人員于毫厘中求精準(zhǔn),不斷調(diào)整、優(yōu)化泡排劑配方。同年11月,第一代高含硫天然氣集輸管線積液泡排劑研發(fā)成功,并在分水嶺區(qū)塊601集氣站至602集氣站的集輸支線投入應(yīng)用。
在保障氣田不停產(chǎn)的情況下,科研人員每天像打吊針一樣向集輸管線中加注泡排劑,有效降低支線壓差,增產(chǎn)效果顯著。
“不僅再不用為頻繁通球發(fā)愁了,每天還能增產(chǎn)天然氣。”梁梅生說。
然而,就在科研團(tuán)隊(duì)興沖沖地把泡排劑在氣田主體區(qū)塊的集輸干線應(yīng)用時(shí),卻挨了“當(dāng)頭一棒”。
由于主體區(qū)塊生產(chǎn)的天然氣硫化氫含量較高,集輸干線的內(nèi)壁涂有耐腐蝕的緩蝕劑。這條干線加注泡排劑后,加注口以下50米的管線出現(xiàn)不同程度的壁厚變薄。
管線安全重于泰山,科研人員按下“暫停鍵”。
“搞科研,就要走新路、走難路。”徐海民鼓勵(lì)大家。科研團(tuán)隊(duì)埋下頭仔細(xì)研究干線壁厚變薄的機(jī)理,發(fā)現(xiàn)干線內(nèi)壁上涂的緩蝕劑是一層保護(hù)膜。管線壁厚變薄,是因?yàn)榕菖艅┢茐牧诉@層保護(hù)膜。
他們立刻著手研發(fā)第二代泡排劑配方。歷經(jīng)一次次試驗(yàn),2023年11月,終于制成一種配比最佳、功能優(yōu)異的成膜劑,能夠在破壞管線內(nèi)壁上的緩蝕劑后,迅速在受損部位敷上一層保護(hù)膜,從而阻斷腐蝕,相當(dāng)于為管線內(nèi)壁貼了塊“創(chuàng)可貼”。隨后,第二代泡排劑成功出廠,并在普201集氣站至集氣總站的集輸干線實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用,使該干線連接的氣井每天增產(chǎn)天然氣約20萬立方米。
為進(jìn)一步提升氣田效益開發(fā)水平,科研人員持續(xù)優(yōu)化配方,加緊研發(fā)第三代低成本管線泡排劑。截至目前,已完成理論準(zhǔn)備和初期試驗(yàn),預(yù)計(jì)于年底取得應(yīng)用試驗(yàn)的階段性成果。