“辦法總比困難多,只要大家動腦筋、想辦法,就一定能解決生產中的難題。”廣州石化2號重整裝置工藝主管薛煉說。
該裝置充分發揮員工的積極性和主動性,及時解決生產中的難題,一年來,裝置員工通過“微調整”解決生產難題10多項,確保了裝置的安全環保生產。 2014年,裝置負荷率同比提升13.26%,能耗同比下降4.97千克標油/噸。
一塊小擋風板節約成本50多萬元
在裝置生產年報上,職工驚喜地發現,加熱爐觀火窗增加一塊小擋風板的優化措施實施后,加熱爐的熱效率提高了0.4%,每年可節約燃料成本50多萬元。
2號重整裝置一共有8臺加熱爐,包括一臺四合一重整反應方爐和四臺圓筒爐。2014年下半年,加熱爐燃燒效率較之前有所下降,燃燒效果容易受到外部環境的影響,比如在大風天氣,爐的氧含量容易偏高,導致燃料氣耗量增加,影響加熱爐熱效率的提升。
為解決這一問題,裝置以開展加熱爐競賽為契機,成立了加熱爐專項整改小組,從工藝與設備兩方面綜合排查,很快就發現了問題源頭——小小的觀火窗。這些觀火窗都已有五年“工齡”,高溫環境和經常開關導致局部變形、漏風嚴重,成為爐效率下降、爐溫不穩定的主要“元兇”。
找出“病灶”后,裝置設備人員為每一扇觀火窗都添加了一塊小擋風板。經過第四季度的運行觀察,效果顯著,不僅解決了異常天氣爐溫不穩定問題,而且爐熱效率較優化前提高了近0.4%。
關小一道閥成功解決氣擊問題
近日,該裝置通過技術攻關優化,成功消除了由于大溫差物料混合引起的強烈氣擊問題,確保了裝置的安全穩定運行。
自去年第四季度以來,該裝置配合公司生產安排,通過優化措施增產高標號汽油調和組分。但是優化方案的實施也引發了新的問題,在混合點處,由于兩種物料溫差較大,導致低溫物料在混合點瞬間汽化,產生氣擊現象,引起管線振動。
為解決這一問題,裝置技術人員請來了生產調度部的生產專家,對該問題進行“會診”,經過不斷的研討和探索后,最終決定在改變管道壓力上做文章。他們在確保流量滿足生產要求的前提下,緩慢關小混合點下游閘閥,提高該混合點的管道壓力,成功消除了氣擊現象,確保了裝置的安全平穩運行。
小小擋雨棚降低高溫法蘭泄漏率
重整裝置反應器高溫法蘭溫度高達510攝氏度,由于法蘭和螺栓膨脹系數不同,遇到氣溫急降或冷雨澆淋,容易產生漏點,造成安全隱患。
為減少此類現象的發生,裝置人員以前也嘗試在螺栓處使用蝶簧,但效果不太好;也曾經想采取給法蘭包保溫的措施,但考慮到包保溫后,出現泄漏不易發現,油氣容易積聚,最終未能采用。
為消除這個隱患,裝置人員經過討論,決定給這些法蘭加裝擋雨棚,給高溫法蘭撐上一把“雨傘”,既能防雨,又保證法蘭面通風,降低高溫法蘭因熱脹冷縮造成的影響。
該方法實施后,高溫法蘭泄漏率大幅降低,從2013年的8次下降為2014年的1次,收效明顯。
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