1月28日,玉門油田水電廠傳來消息,經過2014年一年來的13項技術改造和加大自用水、電管理力度等節能措施,總廠用電率比上年下降0.57%,發電水單耗比上年下降0.1千克/千瓦時,節水量完成4.27萬噸,鍋爐標準煤耗率下降2.51千克/噸,節能環保運行效果顯著。
提高燃燒效率,減少粉塵污染,在煤上發力。水電廠通過對1、2號鍋爐入爐煤粉單爐計量進行技術改造,使每臺鍋爐供給的煤粉實現精確監控計量,改造后,每臺鍋爐年可節約原煤1434噸;對輸煤棧橋粉塵進行治理改造,消除棧橋噴灰撒煤現象,粉塵濃度降至5千克/立方米以下;對1、2號鍋爐尾部受熱面改造,使鍋爐排煙溫度降低41攝氏度,鍋爐效率提高3%,不僅滿足了電袋除塵的安全運行,每年還可節省150多萬元的原煤損耗。
提高供電質量,降低自身損耗,在電上發力。2014年,玉門油田水電廠通過提升供電保障能力,在供電過程中不斷降低設備損耗。水電廠對三期、四期廠用系統改造,將油浸式廠變壓器改為干式變壓器,改造后的單臺廠變負載損耗降低3880瓦,年可減少損耗電量1.94萬千瓦時;通過將1974年投運的4號主變更換為有載調壓變壓器,提高供電質量和設備利用率;及時調整中坪換熱站新南路供熱工藝,運行方式由原來的兩臺循環泵供熱調整為1臺循環泵運行,供熱效果不變,供熱電耗降低一半;對廠房內照明設備進行全面升級,將原有高壓汞燈更換為LED燈、金鹵燈燈具,節電效果明顯。
合理調配水力,減少處理損耗,在水上發力。為了減少設備冷卻用水量,玉門油田水電廠通過技術改造,對部分疏水進行回收,架設陰床廢水回收管線,將陰床逆流和正洗時的水回收至中間水箱,夏季清洗過濾器,冬季供熱水泵房。在水質處理過程中,水電廠對液堿系統進行改造,將過去使用片堿的方式改為使用液堿。改造后,系統直接使用30%液體堿,徹底消除了溶堿過程中片堿粉塵造成的環境污染,降低了堿蒸汽對設備的腐蝕。
同時,玉門油田水電廠對熱水泵房進行改造,通過對油泵房閑置設備進行改造再利用,實現無人值守遠程操控熱水泵房,提高了供水工作效率;對大灣、龍騰水電站電力水力調度通信自動化系統進行改造,使電力、水力調度更加迅速、準確、科學、可靠。
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