“機泵P115/1振動值為6.5毫米/秒,較接班前的7.1毫米/秒有所下降,目前機泵運行正常。”
“巡檢人員要持續對機泵進行監護,每個小時進行測振、測溫,發現異常立即匯報。” 近日,廣州石化煉油一部1號蒸餾裝置二班高級技師、班長林文勝在隨時關注機泵運行狀況。
泵是1號蒸餾裝置的減壓塔塔底泵,也是裝置運行的主流程泵。從夜班接班后,P115/1振動上升明顯,最高值已達設備卡片7.1毫米/秒的高報值。接班后,林文勝就指導班組人員進行處理。
近日,1號蒸餾裝置開始首次加工穆爾班原油。從原油密度看,新油種密度從原油種的0.875千克/立方米降至0.827 千克/立方米,原油明顯輕質化。裝置處理量也從原來的1.4萬噸/天降至1.15萬噸/天。穆爾班原油屬于石臘基高裂化性原油,適合做催化裂化原料,可大幅提高催化裂化摻渣率,不僅可以實現效益最大化,而且可以降焦化裝置負荷,提升公司的環保水平。
由于該油種原油密度低,輕油產品收率高,重油收率低,為避免加工期間裝置運行出現大的波動,1號蒸餾裝置提前制定生產方案和應急預案,成立了由部長為首的領導小組及由技術骨干組成的攻關小組,對新油種的煉制過程進行全時程監控。針對裝置加工過程中出現的常壓塔底及減壓塔底流量低,影響裝置塔底機泵正常運行的問題,攻關組人員馬上開展技術攻關。
“調整機泵連通線,確保機泵流量運行下限,降低機泵振動。”林文勝憑著豐富的經驗制定應對措施。由于P115/1為減壓塔底泵,輸送介質為渣油,機泵進出口連通線長期未使用,管線中的渣油已經凝結。林文勝利用蒸汽膠管,持續對著管線和流程進行加熱,經過3小時的努力,連通線成功疏通。通過優化調整操作,解決了常底泵與渣油泵偏離機泵流量運行下限的問題,機泵振動明顯下降。
為確保裝置首次加工穆爾班原油安全順利,該裝置按照預案提前完成原油結構的制定與分析監控,適當降低負荷應對可能產生的問題。每天由工藝員帶班指導生產,及時處理生產過程中出現的報警,確保無報警交接班;在操作上,要求操作人員精心操作,及時優化換熱網絡和常壓塔、減壓塔操作。
通過不斷優化調整,裝置穆爾班原油加工量不僅從計劃的1.15萬噸/天提升到1.25萬噸/天,而且在油性大幅變化的情況下實現了高溫設備零泄漏、設備零超標運行、APC先進控制投用率達100%的目標,確保了裝置的安穩長運行。
廣州石化1號蒸餾裝置首次成功加工穆爾班原油,石腦油收率提高了7.32%,航煤收率提高了3.81%,渣油收率降低了10.76%,不僅產品結構調整優化增效明顯,而且為今后繼續加工該油種積累了經驗。
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