今年以來,滄州煉化延遲焦化裝置積極采取有效措施,不斷優(yōu)化方案,實施污油回煉。截至目前,累計回煉污油3515噸,實現(xiàn)了環(huán)境保護與經(jīng)濟效益雙贏。
在石油煉制過程中產(chǎn)生的污油,具有難處理、無經(jīng)濟附加值且外委處置成本較高等特性,成為各個煉化企業(yè)的“老大難”問題。為此,滄州煉化生產(chǎn)技術(shù)部、煉油三部、水務部和儲運部組成聯(lián)合攻關(guān)組,結(jié)合生產(chǎn)實際,不斷摸索實踐,最終確定了切實有效的解決方案。他們對水務部、儲運部產(chǎn)生的污油性質(zhì)進行分析,將水份、雜質(zhì)含量≯10%的污油,優(yōu)先作為延遲焦化裝置焦炭塔急冷油進行回煉,性質(zhì)不好的污油在焦炭塔大吹汽期間進行回煉。這種回煉方式,不僅能夠最大限度地回煉污油,而且解決了困擾公司已久的環(huán)保難題。
百日攻堅創(chuàng)效行動期間,滄州煉化聯(lián)合攻關(guān)組嚴格執(zhí)行污油回煉方案,煉油三部技術(shù)和操作團隊密切關(guān)注焦炭塔壓力、溫度等關(guān)鍵參數(shù),不斷優(yōu)化操作,防止回煉量過大造成裝置異常波動。截至目前,在確保延遲焦化裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)的前提下,污油回煉量達3515噸,極大地減緩了罐區(qū)污油庫存壓力,提高了裝置經(jīng)濟效益。