8月28日,西南石油工程公司重慶鉆井分公司50128井隊施工的新8-2井氮氣鉆先導試驗鉆至井深4940.83米完鉆,獲高產工業氣流,刷新中國石化致密砂巖儲層氮氣鉆井測試產量最高紀錄。該井的順利完鉆,為該區塊高壓產層氮氣鉆施工積累了寶貴經驗。
成績的背后,是重慶鉆井人肩負“保障國家能源安全”重大責任,緊盯“打成井、全力解放油氣層、安全鉆完井”目標,凝心聚力,破題闖關,攻堅克難,為甲方交了一份滿意的答卷。
精心組織 全力保障生產
為確保氮氣鉆完井和應急處置過程的安全、高效運行,西南石油工程公司與西南油氣分公司組成專家組,對新8-2井鉆井施工設計進行多次評審,對技術方案、操作程序、應急預案及崗位職責進行修訂和完善,共同制定了《新8-2井氮氣鉆井施工指南》,便于項目參與人員參考和實施。
健全組織機構,結合現場實際,成立了決策領導、現場施工指揮、井口應急搶險、隨鉆安全監測等七個小組,明確職責,確保各項工作有序推進。
該公司與井隊上下聯動,全力保障井隊施工。技術、安全、生產、物資等職能部門成立聯合小組,深入現場解決難題,促進現場生產工作。
“安裝之好,標準之高!”在氮氣鉆設備安裝中,該隊嚴格執行標準規范,下足工匠“繡花”功夫,得到了集團公司油田事業部井控專家陳天成、中石油欠平衡專家肖新宇等高度評價。
技術攻關 全力保障提速
在一開施工中,井隊針對地層易井斜施工難點,通過采用螺桿鐘擺鉆具組合及預彎曲鉆具組合防斜,每鉆進200米就進行一次測斜,嚴格控制井身軌跡質量,實現了防斜打直。該井最大井斜僅為0.52度。
針對二開白田壩組地層易井漏等復雜情況,通過調整好鉆井液性能,在滿足井眼凈化前提下,盡量采用小排量,降低環空循環壓耗,在直井段采用攻擊性強的“PDC鉆頭+低度數單彎螺桿”復合鉆井技術等舉措,實現了安全高效施工。二開鉆井周期75.6天,較設計提前44.4天,平均機械鉆速5.27米/小時。
在三開氮氣鉆施工中,該公司高度重視,公司經理親自進行技術交底。抽調精兵強將,組建雙司鉆班組;強化干部帶班制度,分管技術的副經理,技術部門負責、井隊長等人員全過程值守把關指導;通過改過鉆井工藝,防止了水眼堵塞,提高了泄壓速度;優化鉆具組合,有效預防了井內復雜情況的發生。在完鉆劃眼時,采用“寸提法”上提鉆具,確保了井內安全。
多措并舉 全力保障安全
“安全大于天,責任重于山。”井隊始終把安全放在首位,念好“三字”訣,在“查”字上做文章、在“實”字上下功夫、在“練”字上求突破。
組織相關技術人員,梳理氮氣鉆井關鍵環節管理清單,對地層出水、鉆遇高產天然氣、井壁垮塌、巖爆等十一種復雜情況的異常現象、處置措施、風險、操作要求等方面進行提示。
“要提高演練的真實性、實戰性、靈活性!”在井隊的氮氣鉆應急演練總結會上,該公司經理張俊波這樣強調。
在氮氣鉆施工前,井隊強化各種復雜情況應急演練,通過錄像回放演練,解剖分析;加工制作防噴器移動拖座、專用托盤等特殊工具,井口裝置安裝時間由甲方設定的8小時,逐漸縮短到了1個小時,保障了施工安全。
在施工過程中,嚴格入場人員管控,制作人員入場信息展板,一目了然現場各單位、準入人數、入場人員等情況,確保人員安全。
在全井施工過程中,重點加強重點關鍵裝置,要害部位等的巡檢力度,對查出的問題落實整改責任人和整改期限,按輕重緩急實施,整改率達100%,促進了施工安全。
一名黨員一面旗幟,一個支部一座堡壘。井隊黨支部組織開展“我為安全保駕護航”活動,黨員充分發揮先鋒模范作用,立足崗位、身體力行,帶頭學習安全,帶頭查找身邊安全隱患,在“急難險重”面前打頭陣、沖在前,為保障井隊安全生產貢獻力量。