國際能源網訊:近日,經武漢市環保局現場檢測,武漢石化汽油在鐵路裝車出廠過程中,油氣泄漏量僅為國標的1/5,過去揮發到空氣中的油氣大部分被回收利用,環保和經濟效益顯著,這是該廠實施油氣回收系統改造的取得的成果。
此次改造共分為兩個部分,一是改造裝車密閉系統,二是新建油氣回收裝置。
過去,武漢石化鐵路運汽油采用錐帽式密閉裝車系統,由于錐帽形狀固定,當出現對位不準或槽車罐口磨損變形時,密封效果就會大打折扣。因長期回收不到油氣,與該密閉系統配套建設的吸收法油氣回收裝置一直處于停工狀態。
此次改造,武漢石化將錐帽式密閉裝車系統改為氣囊式密封,因氣囊伸縮性強,密封效果十分理想。經檢測,汽油裝車過程中油氣泄漏量僅為100PPm以下,為國標500 PPm的1/5.與之配套新建的油氣回收裝置,可將裝車過程中占汽油總量1‰的油氣回收,年可降本增效120萬元以上。該回收裝置采用中國石化青島安工院研發的吸附+吸收油氣回收工藝技術,具有流程短、自動化程度高和環保性能好等特點,經該裝置處理后的油氣,非甲烷總烴排放量僅為國標的23%.
據介紹,武漢石化還完成了公路輕油裝車油氣回收系統的改造,取得了與鐵路油氣回收系統同等的環保效果。下一步企業還將對油罐區油氣進行回收。
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