3月3日,長嶺煉化煉油二部值班長王仙盯緊控制臺各裝置的運行數(shù)據(jù),協(xié)調(diào)帶領班組勤跑現(xiàn)場,竭力增產(chǎn)丙烯。
“丙烯收率每增加0.1個單位,就可為上千個口罩提供生產(chǎn)原料,關鍵指標我們得盯緊!”王仙說,丙烯是生產(chǎn)聚丙烯的原料。近期,長嶺煉化全盤優(yōu)化800萬噸煉油項目,打丙烯組分源頭深井,盡量讓聚丙烯裝置“吃飽喝足”,全力保障口罩生產(chǎn)企業(yè)原料供給。
據(jù)了解,煉油項目要提高丙烯產(chǎn)量,先得增產(chǎn)液化氣。在長嶺煉化,催化是增產(chǎn)液化氣的主要裝置。技術團隊深入摸索該裝置的運行性能,快速編制完成多產(chǎn)液化氣運行方案,并蹲班指導班組調(diào)解各類指標,深挖油料中間的丙烯組分。
影響液化氣生產(chǎn)的數(shù)據(jù)足有100多個,而且其中某一個數(shù)據(jù)發(fā)生變化就可能出現(xiàn)“多米諾骨牌效應”。為確保平穩(wěn)生產(chǎn),裝置值班干部除了生產(chǎn)指揮,每隔2小時就要去現(xiàn)場查看工藝運行情況,與崗位操作人員形成網(wǎng)格式管控模式,及時排查各類隱患。
“裝置整體負荷不高,市場防疫原料又很急需,裝置很不好開。”煉油二部班長王仙說,“即便是飯時,都是吃幾口飯,就要帶上口罩去現(xiàn)場調(diào)閥門。”面對困難,他們細調(diào)運行參數(shù),調(diào)優(yōu)生產(chǎn)指標,將油品的液化氣“吃干榨盡”。
“在聚丙烯的整個生產(chǎn)流程中,上游好比是挖井的,我們是挑水的,下游是燒水的,如果我們把水挑潑了,就責任就大了!”氣分裝置負責人說,液化氣通過氣分裝置可分離出丙烯等產(chǎn)品。為防止丙烯組分流失,技術團隊采取 “抓兩頭、管中間”的生產(chǎn)管理策略,優(yōu)化溫度、壓力等技術指標,并制定出一套符合實際需求的新操作方法,提升裝置丙烯的精細切割能力。
2月,長嶺煉化液化氣產(chǎn)量超出階段性管理目標,丙烯收率同比增加0.3%以上,為多產(chǎn)聚丙烯提供了“硬核”支撐。