7月31日上午,蘭州石化煉油廠油品儲運(yùn)聯(lián)合車間66泵房催化原料崗位操作人員劉銀霞緊張地忙碌著。她先打開59號罐送300萬噸/年重催裝置回抽閥,又打開48/2閥組聯(lián)通閥,保障了煉油廠蠟油和渣油“一條龍”進(jìn)料、全流程連續(xù)輸轉(zhuǎn)。
以前,蘭州石化在煉油生產(chǎn)中,上游裝置產(chǎn)出的蠟油、渣油先進(jìn)入儲罐儲存,生產(chǎn)需要時(shí)再進(jìn)入下游裝置,儲存過程需消耗一定量的蒸汽來維持油品溫度,進(jìn)入下游裝置前還需要脫水處理,蒸汽消耗大。煉油廠創(chuàng)新工藝流程,變“罐儲管輸”為緩沖罐平衡直接進(jìn)料,實(shí)現(xiàn)蠟油、渣油“一條龍”進(jìn)料,全流程連續(xù)輸轉(zhuǎn),在優(yōu)化工藝流程的同時(shí)降低蒸汽消耗。
蠟油、渣油實(shí)現(xiàn)“一條龍”進(jìn)料后,蘭州石化300萬噸/年重催裝置能耗下降0.49個(gè)單位,罐區(qū)維溫蒸汽量消耗每月下降2000噸,每月增效80余萬元。