——2012年度能效領(lǐng)跑者企業(yè)調(diào)研報告之四
圖為綠草如茵的連云港堿廠廠區(qū)。
作為上世紀80年代上馬的國內(nèi)重點三大堿廠之一,中石化南化公司連云港堿廠的主要產(chǎn)品包括輕質(zhì)、重質(zhì)純堿,低鹽重質(zhì)純堿,食用堿和氯化鈣等,目前主要產(chǎn)品年產(chǎn)能為120萬噸純堿、3萬噸氯化鈣、1.5萬噸小蘇打。近年來,國內(nèi)純堿行業(yè)面臨著歷史罕見的經(jīng)營壓力和生存挑戰(zhàn):一方面是受國內(nèi)經(jīng)濟增速明顯放緩和下游行業(yè)疲軟的影響,市場純堿需求持續(xù)下降;另一方面囿于行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩,無序競爭泛濫,產(chǎn)銷倒掛普遍,業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍虧損。
面對諸多增本減利因素困擾,業(yè)內(nèi)企業(yè)無不苦苦探索著自己的生存之道。而連云港堿廠采取的有效之策是,著眼行業(yè)本身特點,緊緊抓住整個生產(chǎn)全過程能耗這個主線,積極探索和嘗試各種節(jié)能辦法,力圖以“榨取”能耗盡可能多的“油水”,貼補經(jīng)營業(yè)績。
功夫不負有心人!2012年,在以節(jié)能降耗為主旨的“低成本運營、效益最大化”的內(nèi)部挖潛對沖與抵御外部風險工作中,中石化南化公司連云港堿廠通過深挖潛力,優(yōu)化管理,企業(yè)從開展的103個優(yōu)化項目中累計創(chuàng)效7028萬元,從而改善了經(jīng)營和生存現(xiàn)狀。而更為值得自豪的是,該廠憑借噸堿綜合能耗361千克標煤的優(yōu)異指標,日前被中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會評為2012年度行業(yè)能效領(lǐng)跑者標桿企業(yè)。
“外部環(huán)境我們無法完全控制,內(nèi)部因素我們卻可以自己掌握。強化企業(yè)管理能力,提高綜合能效統(tǒng)領(lǐng)作用,對企業(yè)生存和社會環(huán)境都大有益處。”南化公司副總經(jīng)理,連云港堿廠廠長劉建軍深有感觸地說。
提高能效: 抓住“牛鼻子”最關(guān)鍵
在連云港堿廠采訪,記者一個最大的感受就是該廠對節(jié)能降耗的執(zhí)著和常抓不懈,其方法得體,重點突出,保障有力。據(jù)該廠分管能源工作的副廠長肖華介紹,2012年,企業(yè)主要是重點抓了以下幾方面能效工作。
一是積極開展熱電達標專業(yè)管理工作。他們針對企業(yè)鍋爐存在的潛力,按照中石化熱電達標專業(yè)要求,制定系列針對性措施,細化責任落實,進一步開展中石化鍋爐提效和凝汽器達標活動,循環(huán)水倍率從3.9上升到5.1左右,節(jié)約了新鮮水量;凝汽器溫差從2010年前最高時的15℃下降到目前6℃左右,提高了凝汽器傳熱效率。
二是開展節(jié)能優(yōu)化和攻關(guān)活動。他們在四大運行班中開展低壓蒸汽平衡、降低碳化取出液和濾過洗水當量、穩(wěn)定和提高煅燒熱母液溫度、優(yōu)化購網(wǎng)電量,壓縮機組合理實現(xiàn)低壓汽平衡工作。
三是優(yōu)化煤炭采購品種,對爐前煤盡最大可能實現(xiàn)配燒工作。他們加強煤炭采制化管理,對進廠煤和爐前煤機采樣分析,與每月至少一次送連云港市商檢局煤樣數(shù)據(jù)進行比對,其結(jié)果納入質(zhì)檢中心考核。加強與供應(yīng)處溝通聯(lián)系,有計劃進高揮發(fā)分原煤與貧煙進行配燒,穩(wěn)定爐前煤煤質(zhì),降低鍋爐噸汽煤耗。
四是機動處抓好用能設(shè)備維護管理工作,保持和提高用能設(shè)備能效。他們特別對主要高能設(shè)備,如0號和1號輕灰煅燒爐、1號和4號鍋爐、3號和4號壓縮機、5號和0號石灰窯等,制定了科學合理的大修計劃,保持其高效運轉(zhuǎn)。
五是對節(jié)能項目鍋爐吹灰器和鍋爐粗粉分離器、2號鍋爐噴燃器,安排專人負責,提前參與調(diào)研、方案評審、組織試運行,制定運行操作規(guī)程、強化單元操作培訓,這些項目前正發(fā)揮著節(jié)能作用。
據(jù)肖華介紹,連云港堿廠還在生產(chǎn)過程中重視工序優(yōu)化,注重技術(shù)革新,通過強化專題攻關(guān),提升關(guān)鍵設(shè)備長周期穩(wěn)定運行,降低物耗、能耗。
他們針對煅燒車間爐氣洗滌塔出氣含氨偏高,導致下段氣壓縮機氣道經(jīng)常出現(xiàn)碳酸氫銨結(jié)晶現(xiàn)象,生產(chǎn)處成立了降低爐氣洗滌塔出氣含氨攻關(guān)小組,經(jīng)過小組成員多次深入現(xiàn)場、開會討論,制定了具體的攻關(guān)措施,增加了去重灰系統(tǒng)廢淡液調(diào)節(jié)閥,穩(wěn)定了爐氣洗滌塔洗水量、強化了爐氣冷卻器出氣溫度的控制考核,爐氣洗滌液含氨得到一定控制。另外,還擬增加一臺爐氣洗滌塔,同時對爐氣進氣管、出氣管、洗滌液進口管及洗滌液出口管甩頭方案進行優(yōu)化,從而將全部甩頭安裝到位,實現(xiàn)進一步節(jié)能降耗。
鹽水車間使用井礦粉鹽化鹽。為了降低鹽耗,通過論證,鹽水車間使用井礦粉鹽進行化鹽,在井礦粉鹽使用過程程中,針對出現(xiàn)的問題進行改造:將1號和4號化鹽桶作為井礦粉鹽使用,對1號化鹽桶上部進料溜管、擋液板、進水和出水管線進行改造,解決管線易堵塞的問題;對4號化鹽桶進行改造,在化鹽桶底部增加復用水管線,減少4號化鹽桶底部井礦粉鹽沉淀量;在6號皮帶下料斗增加振動電機料器,解決因井礦粉鹽流動性差造成進料溜管堵塞的問題。
此外,企業(yè)還堅持每月投入150萬元專項資金,確保堿渣處理設(shè)施正常運轉(zhuǎn)。即使資金緊張,全年仍保持現(xiàn)有5臺處理能力為1100立方米/時的廢液壓濾裝置不停歇運行,處理50%以上的堿液,實現(xiàn)了固液分離,在得到的清液回收氯化鈉和作為氯化鈣生產(chǎn)原料的同時,降低了綜合能耗。
電車間針對3號鍋爐飛灰含碳量偏高問題進行攻關(guān)取得較好效果,使鍋爐飛灰含碳量下降9%,每月可節(jié)約標準煤380噸。
惜水如金: 努力實現(xiàn)“滴水不漏”
氨堿法純堿生產(chǎn)是耗水大戶,實現(xiàn)廢水回收利用是有效提高綜合能耗的關(guān)鍵所在。因此,連云港堿廠將水重復利用率由92%逐步提高到95%以上。
該廠生產(chǎn)處處長尚德波告訴記者,現(xiàn)行制堿工藝每生產(chǎn)1噸堿就要產(chǎn)生10立方米的廢液,而這些廢液中70%為水。按照2012年的生產(chǎn)量核算,連云港堿廠一年用水28萬立方米,無疑為當?shù)氐挠盟髴簟F髽I(yè)身居黃河之濱,淡水資源珍貴,節(jié)能減排對企業(yè)和社會都非常重要。為此,堿廠不斷增加工業(yè)用水重復利用工程投入,先后在排水口附近建設(shè)了2個渣場。“工業(yè)廢水不再外排而是直接輸入渣場,經(jīng)過沉淀過濾達到生產(chǎn)使用的標準后,再通過泵房回流到廠區(qū)。”尚德波說。
為了實現(xiàn)有效降低水耗,連云港堿廠還采取了一系列保障措施。
首先是加強現(xiàn)場裝置的用水管理檢查。生產(chǎn)處不定期對現(xiàn)場裝置用水情況進行檢查,并組織對冷卻設(shè)備進出口水溫進行查定,針對溫差小的冷卻設(shè)備查找問題,及時進行整改。
其次是加強用水量和粉煤灰清水回收量考核力度。生產(chǎn)處通過對全廠共加裝生活水表80塊,有效監(jiān)控生活水使用情況,此舉使廠區(qū)生活水用量減少3萬噸。同時,嚴格管理和考核粉煤灰清水回收量,實現(xiàn)節(jié)水目標。
再次是強化“用水沖地”專項整治。生產(chǎn)處與安環(huán)處以及企劃處組織不定期對全廠用水許可、用水沖地進行檢查,使現(xiàn)場擅自用水沖地的現(xiàn)象得到有效控制,并在2012年基礎(chǔ)上共取消用水許可點12處,降低了水耗。
最后是開展比學趕幫超勞動競賽,提高循環(huán)水各項指標合格率、降低脫鹽水制水比、優(yōu)化藥劑使用管理,降低循環(huán)水、冷凍水和脫鹽水成本做好裝置循環(huán)水和冷凍水酸洗工作。
這些綜合措施實施后,截至2012年底,連云港堿廠實現(xiàn)了噸堿水耗12.9立方米的較好水平,企業(yè)工業(yè)用水重復利用率已經(jīng)達到了92%。而為了進一步促進節(jié)能減排,最終實現(xiàn)工業(yè)用水重復利用率提高到95%目標,連云港堿廠正在采取諸多降低水耗優(yōu)化攻關(guān)措施。其中,投資300余萬元的清污分流技改項目投入使用后,每小時可節(jié)約生產(chǎn)用水20立方米,全年節(jié)水17.5萬立方米。
“為了實現(xiàn)新突破,我們的側(cè)重點將是技改手段。”該廠技改課題組副組長孫武周說。
據(jù)孫武周介紹,連云港堿廠專門成立了生產(chǎn)部門牽頭的“降低水耗,提高工業(yè)水重復利用率”攻關(guān)組。目前,石灰除塵污水回收利用技術(shù)已經(jīng)投入使用。這一技改項目將管線引到重堿廢液泵房,重堿車間利用除塵水沖洗蒸餾閃發(fā)器、廢液管線,用污水替代生產(chǎn)水沖洗。該項技改投入約4萬元,已經(jīng)實現(xiàn)了每小時節(jié)約生產(chǎn)用水10立方米的目標。除這個技改項目外,熱電車間污水回收改造、渣處理壓濾機沖洗水回收等10多個技改項目也已投入使用。
另外,節(jié)水技改項目攻關(guān)項目還包括:壓縮機中末冷卻器管材由碳鋼改不銹鋼、清污分流水用于蒸餾廢液管線清理、熱電部分冷卻用生產(chǎn)水改循環(huán)水使用、給排水虹吸濾池廢水回收利用、渣處理廢清液部分利用。
這些技改項目正在加快推進中,今年全部完成后,企業(yè)工業(yè)用水重復利用率將從92%提升到95%。“堿廠生產(chǎn)過程中水分的蒸發(fā)率為5%,等到今年我們企業(yè)工業(yè)用水重復利用率達到95%時,那就意味著‘滴水不漏’了。”尚德波笑著說。
基礎(chǔ)管理:精雕細琢激活潛能
記者在連云港堿廠采訪時發(fā)現(xiàn),該廠能源領(lǐng)域的功課做得非常細致與扎實,即使對于工業(yè)水這種大宗能源管理,也似毫不見懈怠和粗獷。這主要表現(xiàn)在企業(yè)有著詳細的分門別類的規(guī)章制度,有著遍布于企業(yè)各個環(huán)節(jié)的齊全準確的計量器具,有著約束所有層面的獎罰分明的激勵機制。顯然,有了這些基礎(chǔ)保障,連云港堿廠能夠在群雄角逐中脫穎而出,榮獲能效領(lǐng)跑者殊榮就不足為奇了。
據(jù)肖華介紹,連云港堿廠在制度保障方面建立健全了節(jié)能減排管理機構(gòu)。他們設(shè)置了節(jié)能減排領(lǐng)導小組,組長由廠長擔任,廠級其他領(lǐng)導為副組長,各處室、車間負責人為小組成員。領(lǐng)導小組下設(shè)節(jié)能減排辦公室,生產(chǎn)處負責人為節(jié)能減排辦公室主任;節(jié)能減排辦公室設(shè)在生產(chǎn)處,負責全廠煤、水、汽、焦等能源消耗的統(tǒng)計、分析及考核管理工作。此外,他們還制定完善了《節(jié)能減排管理辦法》、《連云港堿廠“十二五”節(jié)能規(guī)劃》,以及煤炭、水、電、汽等專項管理制度等能源管理制度。
而在能源考核獎懲方面,該廠以節(jié)能為中心,實行能源管理精細化。
一是實行全廠調(diào)度與生產(chǎn)工藝雙控制,進行日核算分析。生產(chǎn)處為能源消耗主管處室,能耗日常管理實進日核算日分析實時跟蹤和控制,能耗變化數(shù)字化。根據(jù)實時分析和能耗日分析,生產(chǎn)處和各生產(chǎn)車間能及時發(fā)現(xiàn)能耗指標的變化苗頭,及時提出應(yīng)對措施。
二是從嚴把好入廠能源原煤、焦炭數(shù)量與質(zhì)量關(guān),2012年進廠高揮發(fā)分煙煤約14萬噸(原設(shè)計煤種為貧煤),與貧煤摻兌,降低了鍋爐產(chǎn)汽煤耗,噸汽標煤耗為119.5千克標準煤。
三是轉(zhuǎn)變工作思路,以節(jié)能減排為中心。實施入廠煤實行聯(lián)合采樣制樣制度,對入廠原煤焦炭數(shù)量與質(zhì)量,實施全過程視頻監(jiān)控,努力減少虧噸虧卡; 強力推進能源用量目標生產(chǎn)管理模式,做到“以煤定汽、以汽定產(chǎn)”的優(yōu)化節(jié)能生產(chǎn)管理模式;通過成本核算,在確定經(jīng)濟負荷的基礎(chǔ)上,結(jié)合能源消耗,控制熱電裝置在較經(jīng)濟負荷下運行,全廠噸堿能耗下降約9~10千克標準煤。
四是完善節(jié)能管理考核。2012年連云港堿廠實行節(jié)能預警制,每天對能耗變化情況進行日分析,月度對節(jié)能目標進行考核,完不成節(jié)能減排目標的,對責任單位給予經(jīng)濟處罰。
連云港堿廠的有益嘗試再一次證明:潛力蘊含在生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營全過程,財富隱跡于企業(yè)各個環(huán)節(jié),只要企業(yè)肯在節(jié)能減排中多下功夫,力求格物致知,那么,你有多少投入就會換來多少回報。提高能效產(chǎn)黃金,也許,這就是業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)對當前困難的一個有效途徑。
圖為連云港堿廠化工裝置區(qū)。